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泡沫排水采氣對(duì)單法蘭液位變送器測(cè)量的影響

作時(shí)間:2019-09-05  來(lái)源:  作者:
   
四川油氣田一般將天然氣單法蘭液位變送器設(shè)置于氣井與集氣干線(xiàn)之間,實(shí)現(xiàn)含硫天然氣的干氣輸送,從而達(dá)到保護(hù)天然氣輸送管線(xiàn)的目的。
近年來(lái)由于地層壓力下降,舉升能量不足,帶水能力減弱,使氣井產(chǎn)出的凝析水和地層水不能被及時(shí)帶到地面,導(dǎo)致氣井積液,氣井產(chǎn)量大幅度下滑,部分氣井甚至水淹停產(chǎn)。為了減少氣井積液對(duì)天然氣開(kāi)采的影響,排水采氣是有效措施之一。常用的排水采氣方式有優(yōu)選管柱、泡沫排水、氣舉排水、機(jī)抽排水等。與其他排水采氣方式相比,泡沫排水采氣具有設(shè)備簡(jiǎn)單、應(yīng)用條件需求低、效果明顯等特點(diǎn),因而得以大量應(yīng)用。
由于單法蘭液位變送器建成之初,未充分考慮后期開(kāi)采的工藝特點(diǎn),加之部分管理等原因,泡沫排水工藝采用后對(duì)單法蘭液位變送器運(yùn)行產(chǎn)生了一定影響。下面就后期開(kāi)采中泡沫排水采氣對(duì)單法蘭液位變送器的影響作一些探討。
一、三甘醇脫水原理及流程簡(jiǎn)介
剛從井里采出來(lái)的天然氣充滿(mǎn)了飽和水蒸氣。天然氣被壓縮或冷卻時(shí),水蒸氣會(huì)轉(zhuǎn)變成液態(tài)或固態(tài)冰。液態(tài)水的存在會(huì)加速設(shè)備的腐蝕,降低輸氣效率;固態(tài)冰則會(huì)堵塞閥門(mén)、管件甚至輸氣管線(xiàn)。為延長(zhǎng)管線(xiàn)使用壽命,減少管線(xiàn)事故發(fā)生,天然氣進(jìn)入集輸管網(wǎng)前必須除掉部分水蒸氣。目前四川油氣田廣泛使用的脫水方法是三甘醇脫水(TEG)工藝。
(一)三甘醇脫水原理
天然氣三甘醇脫水工藝屬于溶劑吸收法,是◆ 姜婷婷目前天然氣工業(yè)中應(yīng)用#普遍的方法之一。其利用吸收原理,將甘醇類(lèi)物謘hou魑占粒胩烊黃浞紙喲,暑櫘被人G廖眨傭锏酵閹哪康摹?/div>
(二)三甘醇脫水工藝流程簡(jiǎn)介
天然氣單法蘭液位變送器按功能分為天然氣脫水系統(tǒng)、甘醇再生系統(tǒng)、儀表風(fēng)系統(tǒng)、燃料氣系統(tǒng)、供電系統(tǒng)。下面主要對(duì)天然氣脫水系統(tǒng)、甘醇再生系統(tǒng)作流程簡(jiǎn)述。
1. 天然氣脫水系統(tǒng)
原料氣(簡(jiǎn)稱(chēng)“濕氣”)通過(guò)入口過(guò)濾分離器,除去液態(tài)、固態(tài)雜質(zhì)后進(jìn)入吸收塔;在吸收塔內(nèi)通過(guò)塔盤(pán)或填料與甘醇貧液逆流接觸,被甘醇脫水后的天然氣(簡(jiǎn)稱(chēng)“干氣”)經(jīng)吸收塔頂捕霧網(wǎng)后,經(jīng)過(guò)甘醇—干氣換熱器換熱,然后經(jīng)過(guò)計(jì)量、調(diào)壓進(jìn)入干氣輸送管線(xiàn)(圖1)。
 

20190905091533.jpgJd1壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
 
2. 甘醇再生系統(tǒng)
甘醇貧液(簡(jiǎn)稱(chēng)“貧甘醇”)被甘醇泵泵入吸收塔頂部,在塔內(nèi)經(jīng)溢流管向下依次經(jīng)過(guò)每一層塔盤(pán)(或填料),與天然氣充分逆流接觸,將天然氣中水分吸收。吸滿(mǎn)了水的甘醇(簡(jiǎn)稱(chēng)“富甘醇”)從塔底排出,經(jīng)精餾柱頂、緩沖罐中的換熱盤(pán)管換熱后,通過(guò)閃蒸、過(guò)濾后進(jìn)入重沸器完成甘醇的再生,再生氣排至灼燒爐燃燒。
二、泡沫排水采氣實(shí)施后氣田水進(jìn)入單法蘭液位變送器的原因
泡沫排水采氣工藝是往井里加入表面活性劑的一種助排工藝。表面活性劑又稱(chēng)發(fā)泡劑。向井內(nèi)注入一定數(shù)量的發(fā)泡劑,井底積水與發(fā)泡劑接觸以后,借助天然氣流的攪動(dòng),生成大量低密度的含水泡沫,隨氣流從井底攜帶到地面,達(dá)到清除井底積液的目的。含水泡沫帶出井口后,必須加注適量消泡劑與起泡劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將攜水泡沫液化。經(jīng)過(guò)分離后,氣體送入集氣或輸氣管線(xiàn),液體排出到污水池。但消泡不徹底會(huì)使含水泡沫通過(guò)下游管線(xiàn)進(jìn)入單法蘭液位變送器。消泡不徹底是由多種原因造成的。
(1)消泡劑加注量和藥劑配置有偏差。一是由于對(duì)氣井出水量監(jiān)控不到位,未及時(shí)根據(jù)出水量調(diào)整消泡劑加注量。二是在中心站管理模式下,部分無(wú)人值守井站加注單法蘭液位變送器故障未及時(shí)修理。三是井站人員責(zé)任心不夠,未按要求加注消泡劑。
(2)消泡劑霧化效果不好,消泡劑不能與天然氣充分反應(yīng)。一是由于霧化器與分離器距離短,起泡劑與消泡劑之間的反應(yīng)還未完全進(jìn)行,天然氣已經(jīng)攜帶部分泡沫進(jìn)入下游。霧化器與分離器距離一般要求在10~20m,現(xiàn)場(chǎng)很多不滿(mǎn)足要求。二是霧化器使用一段時(shí)間后,被消泡劑堵塞部分通道,消泡劑呈液態(tài)進(jìn)入管道,接觸面不夠,反應(yīng)不充分。
(3)消泡劑注入一般采用的是單柱塞泵,在吸液和排液間存在時(shí)間差,不能保證消泡劑實(shí)現(xiàn)完全的連續(xù)注入。
(4)單法蘭液位變送器前設(shè)置的過(guò)濾分離器、原料氣分離器等對(duì)攜水泡沫分離效果差。
過(guò)濾分離器的工作原理是:天然氣shou先金入進(jìn)料布?xì)馇,撞擊在支撐濾芯的支撐管上,較大的顆粒被初步分離,并沉降到容器底部。接著氣體從外向里通過(guò)過(guò)濾聚結(jié)濾芯,固體顆粒被過(guò)濾介質(zhì)截留,液體顆粒則因過(guò)濾介質(zhì)聚結(jié)功能而在濾芯的內(nèi)表面逐漸聚結(jié)長(zhǎng)大。當(dāng)液滴到達(dá)一定尺寸時(shí),會(huì)因氣流的沖擊作用從內(nèi)表面脫落出來(lái),進(jìn)入濾芯內(nèi)部流道,而后流入出料腔。在出料腔內(nèi),較大的液珠重力沉降分離出來(lái)。在匯料出料腔,還設(shè)有分離元件,它能有效地捕集液滴,以防出口液滴被夾帶。
從以上過(guò)濾分離器原理可以看出,其主要用于脫除天然氣中的固體雜質(zhì)和液態(tài)水,而對(duì)攜水泡沫分離效果較差。
三、泡沫排水采氣對(duì)單法蘭液位變送器的影響
實(shí)施泡沫排水采氣后,因消泡不徹底使泡沫進(jìn)入單法蘭液位變送器,對(duì)單法蘭液位變送器造成了一定的影響。
(一)鹽污染
氣田水中的無(wú)機(jī)鹽原先存在于富甘醇的液態(tài)水中,在重沸器加熱過(guò)程中,甘醇中的水(作為溶劑)被蒸發(fā),無(wú)機(jī)鹽(作為溶質(zhì))逐漸形成固態(tài)結(jié)晶體,從甘醇中析出。無(wú)機(jī)鹽結(jié)構(gòu)致密且堅(jiān)硬,逐漸存積在甘醇再生循環(huán)管路中,影響單法蘭液位變送器運(yùn)行。
一是無(wú)機(jī)鹽在重沸器底部形成沉淀,時(shí)間較長(zhǎng),大量沉淀物擠壓火管,造成火管變形。
二是細(xì)小的鹽分隨甘醇進(jìn)入貧液管路,造成入泵前精細(xì)過(guò)濾器的堵塞,更為細(xì)小的鹽分顆粒進(jìn)入過(guò)濾器下游,使甘醇泵柱塞磨損加快,嚴(yán)重時(shí)堆積在貧液管路的內(nèi)壁,使管徑不斷縮小,甚至造成堵塞,使甘醇循環(huán)中斷(圖2)。
 
20190905091549.jpg
 
三是鹽垢在火管表面堆積,使火管傳熱性能下降,造成火管局部高溫,嚴(yán)重時(shí)造成火管穿孔(圖3)。
 

20190905091557.jpgJd1壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
 
(二)三甘醇循環(huán)系統(tǒng)中、低壓竄壓起泡劑直接引起甘醇發(fā)泡,使甘醇的損失量加大。特別是冬季,因氣溫較低,甘醇發(fā)泡乳化,流動(dòng)速度低,甘醇損耗更為明顯。風(fēng)險(xiǎn)更大的是安裝有雷達(dá)液位計(jì)的吸收塔,雷達(dá)探測(cè)在泡沫表面,顯示虛假的高液位,其下端自動(dòng)控制的液位調(diào)節(jié)閥將會(huì)迅速打開(kāi),導(dǎo)致中壓竄低壓,有引起低壓設(shè)備超壓爆炸的可能性。
(三)大量游離水進(jìn)入單法蘭液位變送器,精餾柱翻塔在進(jìn)行清管作業(yè)時(shí),由于含水泡沫密度較低,單法蘭液位變送器前過(guò)濾分離器和原料氣分離器即使排污也不能很好地清除含水泡沫,于是大量游離水在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入單法蘭液位變送器。游離水進(jìn)入單法蘭液位變送器造成甘醇濃度降低,干氣露點(diǎn)不合格。同時(shí)游離水進(jìn)入吸收塔后,甘醇迅速吸收液態(tài)水,濃度必然降低,甘醇濃度降低后,干氣露點(diǎn)必然會(huì)大幅上升。濃度低的甘醇循環(huán)進(jìn)入重沸器后,必然打破原有的水量和熱平衡,在重沸器加熱過(guò)程中,必須提供更多的熱量用于蒸發(fā)富甘醇中的水,因此會(huì)造成重沸器內(nèi)蒸氣壓上升,精餾柱內(nèi)的甘醇下降受阻,大量甘醇從精餾柱翻入灼燒爐燃燒,引起灼燒爐著火。
(四)管理難度和風(fēng)險(xiǎn)增加
氣田水進(jìn)入單法蘭液位變送器后,大大增加了單法蘭液位變送器的管理難度和風(fēng)險(xiǎn)。
一是在管線(xiàn),泡沫會(huì)攜帶部分小顆粒的腐蝕產(chǎn)物和固體雜質(zhì),在進(jìn)入單法蘭液位變送器前的過(guò)濾分離器時(shí),這部分腐蝕產(chǎn)物不會(huì)形成自然沉降,而會(huì)黏附在過(guò)濾棒上,造成過(guò)濾分離器濾芯堵塞,濾芯更換周期縮短。
二是假液位引起中、低壓竄壓的風(fēng)險(xiǎn)。
三是鹽和各類(lèi)固體雜質(zhì)堵塞管路和各級(jí)過(guò)濾器濾芯,鹽垢引起的重沸器火管穿孔等,使設(shè)備故障率增加,設(shè)備檢修周期縮短。
四是甘醇損失,增加單法蘭液位變送器的運(yùn)行成本。
五是氣田水使甘醇品質(zhì)降低,縮短甘醇的更換周期。四、結(jié)論及建議經(jīng)過(guò)以上分析可以看出,泡沫排水消泡效果不好、氣田水進(jìn)入單法蘭液位變送器是造成單法蘭液位變送器運(yùn)行異常的主要原因。為保持穩(wěn)定生產(chǎn),建議如下:
(1)摸索合理的泡沫排水制度,消泡劑加注量與起泡劑加注量應(yīng)匹配。
(2)消泡劑加注采取多點(diǎn)加注的方式;在集輸氣站、增壓站、脫水站前安裝消泡單法蘭液位變送器,根據(jù)氣質(zhì)情況進(jìn)行調(diào)整,確保消泡的有效性。
(3)調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)分離器與霧化器距離,定期清洗霧化器,提高霧化效果。
(4)現(xiàn)場(chǎng)的液位變送器采用機(jī)械式或差壓式變送器,降低假液位引起的風(fēng)險(xiǎn)。
(5)加強(qiáng)各級(jí)排污,制定切實(shí)可行的排污制度。上游單井及脫水站針對(duì)污水情況制定出詳細(xì)的排污制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(6)單法蘭液位變送器生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)控細(xì)節(jié)化,重點(diǎn)對(duì)重沸器溫度變化周期、pH值、各級(jí)過(guò)濾單法蘭液位變送器壓差變化、懸浮物(周期化驗(yàn))等幾項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查找原因和制定措施。
(7)機(jī)械過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、精細(xì)過(guò)濾器定期進(jìn)行檢查和更換,不允許開(kāi)啟這些設(shè)備的旁通進(jìn)行生產(chǎn)。
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