摘 要 熱式氣體質(zhì)量流量計以其高精度、寬量程、低壓損、長壽命以及對介質(zhì)密度和壓力不敏感等優(yōu)點,成為壓縮天然氣(CNG)加氣機檢定裝置的主標準器。依照校準規(guī)范,校準的流量區(qū)分為 R(1)和 R(2),對應(yīng)的充裝壓力區(qū)間分別是 0 ~20MPa 和 10 ~20MPa。在實際校準過程中,存在流量區(qū) R(1)和 R(2)的修正因子不一致。本文從氣體介質(zhì)流動的熱力學特性角度展開研究,提出傳感器的流體管存在溫度梯度,導(dǎo)致傳感器的溫度修正模型失效。實驗結(jié)果表明,溫度梯度與壓力差相關(guān),且成正比關(guān)系。
0 引言
流量是工業(yè)生產(chǎn)中非常重要的熱工參數(shù),在用于貿(mào)易交接時,其測量精度直接影響貿(mào)易公平。目前,天然氣作為重要的清潔能源,正以壓縮天然氣(CNG)或者液化天然氣(LNG)的方式廣泛地應(yīng)用到城市交通中。但是,由于 CNG 或 LNG 在加注過程中存在流量和壓力的變化,致使傳統(tǒng)的流量測量儀表在此狀態(tài)下不能獲得較好的測量精度。熱式氣體質(zhì)量流量計以其高精度、寬量程、低壓損、長壽命以及對介質(zhì)密度和壓力不敏感等優(yōu)點,從眾多流量測量儀表中脫穎而出,被tuijian為 CNG 流量測量的shou選流量計。
1 修正因子的不一致
CNG 加氣機檢定裝置作為計量標準裝置,其精度指標要求非常嚴苛,按照 JJF 1583—2016《標準表法壓縮天然氣加氣機檢定裝置校準規(guī)范》的要求,CNG 加氣機檢定裝置采用質(zhì)量法氣體流量裝置,校準用介質(zhì)為壓縮空氣,分別測量流量區(qū) R(1)和 R(2)的修正因子,合格的修正因子區(qū)間為﹣ 0. 998 ~0. 998。從熱式氣體質(zhì)量流量計的原理來講,在零點不發(fā)生漂移的前提下,R(1)和 R(2)的修正因子應(yīng)當一致,但在實際檢定工作中卻并非如此。表 1 是CNG 加氣機檢定裝置的一次校準結(jié)果。從表 1 中我們看到,R(1)和 R(2)的誤差都為正誤差,且 R(1)的誤差大于 R(2)。僅從檢定數(shù)據(jù)來看,由于 R(1)超過要求,可以判定此臺檢定裝置不合格。但是,此臺檢定裝置在檢定過程中的零點并未發(fā)生漂移,這使得我們必須考慮是否存在未知的質(zhì)量流量計固有誤差,或者檢定方案及流程的不合理性。不能對此種誤差現(xiàn)象進行合理解釋,將影響我們正確地評價 CNG 加氣機檢定裝置。
2 研究方法
對于熱式氣體質(zhì)量流量計的誤差研究,目前主要集中在傳感器的力學結(jié)構(gòu)和二次儀表的信號處理,這兩種研究方向在理論上不存在 R(1)和 R(2)修正因子不一致的可能。由于我們能夠明顯地觀察到高壓氣體流動時,傳感器兩端和連接管路產(chǎn)生的結(jié)露現(xiàn)象,表明整個加氣過程存在較大的溫度變化。因此,我們以熱式氣體質(zhì)量流量計的傳感器內(nèi)流道為研究對象,通過分析氣體在傳感器內(nèi)流動時的熱力學特性,提出了一種上述現(xiàn)象的成因,并設(shè)計實驗進行了驗證。
3 理論分析
CNG 加氣機檢定裝置由質(zhì)量流量計、流量計轉(zhuǎn)接頭、閥門、精密壓力計、加氣槍座、通訊控制、電源及附件組成。CNG 加氣機檢定裝置的質(zhì)量流量計傳感器是雙管并行結(jié)構(gòu),流量管內(nèi)徑 7mm。傳感器兩端分別設(shè)有分流器和匯流器結(jié)構(gòu),用以將上游介質(zhì)均勻分配進入兩根流量管,再匯流排出,分流器和匯流器的接口內(nèi)徑為 15mm。流量計轉(zhuǎn)接頭內(nèi)徑為 7mm。由此可見,當介質(zhì)從上游管路經(jīng)轉(zhuǎn)接頭進入流量計分流器或者從流量管進入?yún)R流器時,存在流通截面的突變。由熱力學理論可知,當氣體在管道中流動時,由于局部阻力,如遇到縮口和調(diào)節(jié)閥門時,其壓力會顯著下降,這種現(xiàn)象叫做節(jié)流。工程上由于氣體經(jīng)過閥門等阻流元件時,由于流速大、時間短,來不及與外界進行熱交換,可近似地作為絕熱過程來處理,稱為絕熱節(jié)流。理想氣體在絕熱節(jié)流前后的溫度是不變的。氣體在節(jié)流過程中的溫度變化叫做焦耳-湯姆遜效應(yīng)(簡稱焦-湯效應(yīng))。造成這種現(xiàn)象的原因是因為實際氣體的焓值不僅是溫度的函數(shù),也是壓力的函數(shù)。
式中:μ 為焦耳-湯姆遜系數(shù);H 為焓值;ΔT 為節(jié)流后的溫度變化;Δp 為節(jié)流后的壓力變化;T 為溫度;p 為壓力。大多數(shù)實際氣體在室溫下的節(jié)流過程中都有冷卻效應(yīng),即通過節(jié)流元件后溫度降低,這種溫度變化叫做正焦耳-湯姆遜效應(yīng)?諝夂吞烊粴舛季哂姓(yīng)。
質(zhì)量流量計在分流器和匯流器處存在兩次節(jié)流,將產(chǎn)生兩次溫度下降,繼而形成溫度梯度?紤]到分流器處的截面變化大于匯流器處,所以分流器的溫度下降大于匯流器。
熱式氣體質(zhì)量流量計的組成如圖 1 所示,包括流量管、檢測器、驅(qū)動器、熱電阻(PT100)、外殼和變送器等。熱式氣體質(zhì)量流量計的流量管是在諧振的狀態(tài)下工作。其諧振頻率與流量管的幾何尺寸、材料的楊氏模量(或剪切模量)有關(guān),而材料的線性膨脹系數(shù)和楊氏模量(或剪切模量)又與溫度有關(guān),因此,熱式氣體質(zhì)量流量計必須進行溫度修正。通常采用的修正方法是:在流量管的上游入口處安裝溫度傳感器(PT100),實時采集溫度值,結(jié)合實驗測定的溫度系數(shù)(通常為負常數(shù))實現(xiàn)對流量的修正。但是,這種修正的前提是整根流量管的溫度保持均勻一致。顯然,當流量管存在前述分析的溫度梯度時,這種修正會造成錯誤。
4 實驗及結(jié)果分析
為驗證質(zhì)量流量計是否存在“節(jié)流效應(yīng)”,我們設(shè)計了以下實驗方案:制作相同尺寸結(jié)構(gòu)、相同材質(zhì)的質(zhì)量流量計傳感器,然后分別在流量管的入口、中段和出口處安裝溫度傳感器(PT100),再由溫記錄儀同步記錄一次加氣過程中三個位置的溫度值,#后計算溫度梯度。三個溫度傳感器依次從入口到出口標記為 1、2、3,如圖 2 所示。
分別以壓差 20MPa、10MPa、5MPa 為測試點,模擬實際檢定狀態(tài),其中 20MPa 對應(yīng)于檢定時的 R(1)區(qū),10MPa 和5MPa 對應(yīng)于 R(2)區(qū),相應(yīng)的初始流量為 10kg/min、7kg/min 和 5kg/min。每次測試開始前,先對流量管的溫度進行均勻化,待 3 個溫度點的溫度值保持相對恒定以后,再開始加氣操作。
如圖 3、圖 4、圖 5 所示,整個檢定過程可總體描述為:加氣初始階段,三個位置的溫度持續(xù)下降;隨后,三個點之間的溫度下降速率開始產(chǎn)生差異,形成從流量管入口到出口的溫度梯度;加氣結(jié)束以后,三個點的溫度逐步回升,溫度梯度逐漸消失。進一步分析,可以發(fā)現(xiàn)三個測試點的溫度梯度趨勢也有明顯區(qū)別。溫度梯度#大的是初始流量為 10kg/min,加氣過程持續(xù)了 165s,流量管的入口和出口處的溫差達到 2℃;溫度梯度#小的初始流量為 5kg/min,加 氣 過 程 持 續(xù) 了 60s,溫 差 僅 為1. 1℃。這表明,在不同初始流量下,流量管的溫度梯度和壓差相關(guān),且成正比關(guān)系。
#后,我們發(fā)現(xiàn),三個測試點的溫度梯度并不會隨著溫度下降而持續(xù)增大,而是在較短的時間內(nèi)形成溫度梯度,并保持相對恒定的溫差,這表明溫度梯度形成與加氣時長無關(guān)。
5 結(jié)束語
通過實驗測試,我們驗證了理論推測,并得到如下結(jié)論:
1)質(zhì)量流量計在應(yīng)用于高壓氣體測量時,傳感器中的流量管會因“節(jié)流效應(yīng)”而形成溫度梯度,從而導(dǎo)致錯誤的溫度修正,造成 CNG 加氣機檢定裝置R(1)和 R(2)的修正因子不一致;
2)對于同一型號的質(zhì)量流量計,溫度梯度可視為固有誤差因素,與生產(chǎn)批次無關(guān);
3)由于溫度梯度與壓差相關(guān),因而 R(1)區(qū)由溫度梯度所致的誤差大于 R(2)區(qū)。