產(chǎn)品詳情
摘要:公司自備電站共有9 臺循環(huán)流化床鍋爐( 簡稱CFB 鍋爐)和8 臺發(fā)電機組。由于工藝技術因素,一年至少有10 個月在輪流檢修,檢修與維保并存成為常態(tài),對應儀表的日常保運及檢修管理均由一個班組完成,因管理效率根不上發(fā)展需求,導致人力資源緊張、檢修質量不受控,影響裝置的長周期運行。通過探索并實施標準化檢修管理后,理順了檢修流程、表單、標準,人力資源得到有效優(yōu)化,檢修質量明顯提升,確保了電站儀表的可靠運行。eqV壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
1 為什么要實施標準化檢修
1.1 人力資源不足形成倒逼
自備電站維護班組原有29 人,隨著退休、離職、升職、轉崗,該班實有人數(shù)21 人,承擔自備電站的保運、停工檢修及項目的調試。其中夜間值班共6 人,雙休日每班3 人,除去各類休假,實際白班在崗人數(shù)不足14 人,且有3 人參與巡檢,要完成所有檢修和保運工作,遇到了較大困難。因此,有必要在人員組織上變革創(chuàng)新。
1.2 管理效率跟不上公司腳步
在減人提效大形勢下,如果仍按照傳統(tǒng)模式,人少補人,不僅不可持續(xù),反而成為被改革的對象。按照班組原管理模式,主要存在三大欠缺:
(1) 人員職責不清晰,檢修和保運工作界限模糊;
(2) 檢修管理效率低,存在“黑匣子”,流程、表單和標準未梳理;
(3) 施工人員變動大,每次檢修需要重復交底;因此,有必要從管理上進行變革創(chuàng)新。
1.3 儀表可靠性得不到保障
因為1.1 與1.2 中所列不足,導致儀表檢修質量把關有缺失,檢修后的儀表可靠性得不到保證,曾出現(xiàn)接線端子緊固不到位、軸系儀表安裝不規(guī)范等影響開工生產(chǎn)的問題,同時也增加了日常維保的風險和工作量。
2 標準化檢修的實施內容
總體思路:把“黑匣子”打開,把工作量、程序、標準、分工職責以清晰、便捷的方式呈現(xiàn)出來,讓每個參與者清楚的知道干什么怎么干,從而提升檢修總體效率和質量。
2.1 檢修計劃的標準化
以往檢修計劃編制易受不同技術人員經(jīng)驗的影響,出現(xiàn)過修、欠修、工序遺漏、費用預估偏差大等問題,同時存在重復編制的問題。提出按圖1 五步進行解決:
地衣步:測算各工序施工費。
召集運行和專業(yè)技術人員,分別編制了鍋爐和汽機的檢修計劃模板,并參照《2009 年石油化工檢修工程預算定額》測算各工序施工費。
第二步:將所有常規(guī)檢修計劃模板錄入ERP 系統(tǒng)。
再次編制時,wuxu重新編制,只要選中并復制模板( 見圖2),再修改對應設備位號,原先需要7天編制的計劃現(xiàn)在只需1至2天。
第三步:依照缺陷信息完善計劃。
檢修計劃= 模板固定內容 + 定制內容。其中的定制內容就是日常無法處理的缺陷。為此對缺陷跟蹤表進行了標準化,技術員平時根據(jù)缺陷,做好EPR 滾動計劃編制,需要時直接提取計劃即可。
第四步:區(qū)域主管組織對檢修計劃討論,查漏補缺。
考慮到缺陷登記也可能存在遺漏,在檢修計劃#終提交之前,再次征求班組、技術人員、工藝人員的意見,#終形成完整的檢修計劃并提交審批。
第五步:提交計劃,待批準實施。
2.2 檢修過程的標準化
檢修計劃是基礎,過程的執(zhí)行標準化是關鍵,重點突出前期工作和過程質量控制,圖3 所示6 個步驟,每個步驟必不可少,環(huán)環(huán)相扣相互影響。
地衣步:檢修組織架構確定及要求。
檢修組織架構見圖4:
職責及要求:
檢修小組負責人:由經(jīng)驗豐富的( 高級) 技師擔任,全面負責檢修過程、質量、進度、問題協(xié)調及安全;主、副配合人員:主配合人員一般由班組副班長擔任,執(zhí)行檢修負責人的安排;副配合人則主要由年輕職工擔任,目的在于培養(yǎng)和鍛煉,做好協(xié)助工作;
施工技術人員:負責施工質量、材料核對、施工方案及施工安全,要求固定;
調試組:要求具備豐富的儀表調試經(jīng)驗,主要調試人員相對固定,shou次參加調試人員必須經(jīng)過面試。
安裝組:簡單的儀表及附件的拆裝、電纜的敷設及拆接線等,人員不要求固定;
檢修隊伍組建要求:
每次停工前兩周,施工單位上報名單,檢修小組負責人進行審核,對不合格人員進行更換。
第二步:召開檢修啟動會。
停工前一周,檢修小組負責人召集小組成員、施工技術員、調試組與安裝組主要負責人對接:檢修網(wǎng)絡、質量標準宣貫、檢修記錄表單、標準化檢修模塊宣貫、檢修通用注意事項提醒。其中質量標準、檢修記錄表單和檢修模塊在第2.3 節(jié)中體現(xiàn)。通用注意事項涵蓋了資質、作業(yè)許可、工器具等方面常見問題的提醒,打印后做了塑封,可重復利用。
第三步:檢修交底掛牌。
標準化檢修采用雙掛牌制:由于電站一爐一機檢修時,其他鍋爐和汽機均在運行,而各鍋爐和汽機儀表安裝位置幾乎相同,以往發(fā)生過走錯位置誤動在運行儀表造成生產(chǎn)波動的事件,為避免同類事件發(fā)生,所有檢修涉及的儀表均需要雙掛牌,甲方在交底時掛牌,施工方在反交底時掛牌。并明確要求,兩張檢修牌同時存在且與作業(yè)票設備位號一致才允許作業(yè)。預危害分析:交底掛牌的同時,甲方和施工方參加交底的人員對每個項目,特別是作業(yè)風險較大的項目進行現(xiàn)場風險預分析,多維度制定安全措施。匯總后的風險評價及措施上線審批。
第四步:實施檢修。
這部分主要是進度、安全和質量的控制。
進度控制:實施15:30 的日檢修碰頭會。檢修單位匯報當天檢修進度,及次日工作的準備情況;檢修管理組講評并安排次日主要工作;技術員報次日“作業(yè)管控計劃”;技術員開好次日檢修作業(yè)票。
安全控制:檢修作業(yè)安全許可票現(xiàn)場簽發(fā),確認安全措施落實到位;對“關鍵儀表”檢修點,由甲方人員陪到現(xiàn)場;關鍵閥門( 鍋爐給水閥、啟動排汽閥) 檢修前,由甲方人員負責關氣源;
聯(lián)鎖壓力開關校驗時,陪同到現(xiàn)場再次確認。
質量控制:簽發(fā)作業(yè)票時交待施工中要注意點,重點內容以方案為依據(jù);檢修管理小組現(xiàn)場檢查落實情況及檢修的規(guī)范性;檢查各類記錄表格;在DCS 畫面中確認檢修后儀表指示是否正常;關鍵儀表維修安裝時甲方人員現(xiàn)場確認與指導。
第五步:開工確認。
檢修結束后到開工初期,一些重要的環(huán)節(jié)需要再次確認,
根據(jù)以往經(jīng)驗,綜合考量后制定并固化了儀表開工確認表,各確認人分工合作,確認簽字完成后才允許開工。
第六步:開工。
為減少開工期間對班組人力的需求,開工保運人員進行72小時常態(tài)化配置,隨叫隨到。
2.3 檢修質量檢查的標準化
對檢修質量的控制思路見圖5
地衣步:制定質量控制表、作業(yè)指導書。
前期共制定了22 項檢修項目質量控制表、26 項檢修記錄表單和4 個標準化檢修指導。以給煤機檢修質量控制表與作業(yè)指導書為例,質量控制表包含:檢修工序、重點、要求及數(shù)據(jù)記錄要求、分級檢查要求( 節(jié)選) 等,見表1?梢员憬、清晰的抓住檢修要點。
第二步:宣貫與培訓。
這一步在檢修啟動會上宣貫、施工單位內部傳幫帶、在檢修的過程中不斷提醒與熟練。
第三步:表單記錄、現(xiàn)場檢查。
其中表單記錄,主要是配合質量控制表部分工序檢查時的記錄要求,仍舊以給煤機為例,比如給煤機的標定工序中,零位和量程標定要求是“R”,需要記錄,設計有對應表單,實際執(zhí)行過程中要記錄對應數(shù)據(jù),并存檔。針對現(xiàn)場檢查:要求施工單位每日自查,甲方進行抽查,如果自查問題和抽查發(fā)現(xiàn)問題沒有達到1∶3 的比例,則對施工單位進行處罰,以此促進施工單位自我質量管理體系的運轉。
2.4 關鍵物資技術要求的標準化
關鍵物資( 好家技術除外) 的#終供應商不允許指定,如果僅僅按照規(guī)格型號訂貨,往往訂不到需要的物資,或者質量難以滿足長周期的需求。以CFB 鍋爐爐床( 爐膛) 耐磨熱偶為例,每次鍋爐檢修必不可少,曾出現(xiàn)過新?lián)Q熱偶在開工一個月內就出現(xiàn)多支故障的情況,針對該問題,編制了招標技術文件,詳細規(guī)定了技術規(guī)范、質檢需求和質量保證要求,不管哪家供應商供貨,有了制約手段,質量方面得到了明顯提升。
3 標準化檢修的實施效果
標準化檢修從2015 年開始實施,因檢修小組的成立,分工職責明確,流程清晰以及檢修單位自我管理體系的運作,每次檢修從2014 年的12 人減少到目前的2~3 人,電站檢修全年常態(tài)化開展,節(jié)約檢修人員至少9 人/ 年。因檢修計劃的準確性,做到了應修必修,且檢修過程中對質量的把關到位,儀表的可靠性不斷提升,全年有效故障報修處理總量明顯減少,見圖6;儀表故障處理總量不斷下降,班組的總加班量也同步明顯下降,見圖7。
4 結論
電站檢修計劃編制從個人經(jīng)驗轉為高度模塊化的集體經(jīng)驗、職責分工從“大鍋飯”變成了“各司其職”、檢修過程從無序走到有序、檢修質量從失控轉為受控,自從標準化檢修開始實施,未出現(xiàn)過一次因檢修不到位引起的延遲開工或者停工的事件。同時,類似的做法可以推廣到其他電站、鍋爐、儲罐、氣化爐、加熱爐等檢修范圍相對固定、檢修頻率較高的裝置,通過模塊化、標準化、流程化的思路結合強有力的執(zhí)行,必定能夠提高檢修效率和質量。
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